Revista INACAL Diciembre 2017 | Page 9

Un caso de éxito es precisamente la empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C, empresa de capitales peruanos que inició su actividad en marzo del 2003 y que participa aproximadamente de un 10% del mercado de tuberías plásticas; lo cual, la ubica entre las cinco empresas productoras más importantes del mercado nacional. Las expectativas de crecimiento de la industria de tuberías plásticas son alentadoras, toda vez que en el país aún existe un importante déficit de construcción de viviendas (estimado en 1,86 millones de unidades de viviendas ) y de cobertura de servicios de agua (8 millones de peruanos carecen de agua ). Ello significará una mayor demanda y crecimiento de la industria de tuberías, la cual moviliza aproximadamente 300 millones de dólares anuales. KOPLAST además cuenta con un laboratorio acreditado, lo cual significa que los equipos e instrumentos de medición utilizados en el proceso de fabricación están debidamente evaluados y cumplen con las exigencias de las normas. La política de KOPLAST es estar permanentemente actualizado con las últimas versiones de las normas, lo cual le permite ir direccionando sus productos y procesos para cumplir con las necesidades de sus clientes. El uso de Criterios de Calidad (más de 30 Normas Técnicas Peruanas, certificaciones, laboratorios de ensayo, instrumentos calibrados empleados), ha mejorado la eficiencia de la empresa lo cual se evidencia en una optimización importante de sus indicadores de costos, productividad, ventas, mermas, desperdicios, ahorro de energía, productos defectuosos, entre otros. En efecto, si se hace un análisis comparativo entre el 2010 y el 2105 periodo en el cual se implementaron Sistemas de Gestión de Calidad y se utilizaron los servicios de INACAL en sus procesos productivos, se observan las siguientes mejoras: 1. En el proceso de compras (logística de entrada): El uso de las NTP ha permitido que la empresa reduzca sus costos de adquisición de materia prima y de equipos en 34% y 75% respectivamente. Esta reducción obedeció principalmente a una disminución de los costos de personal dedicado a la compra de materias primas, debido a la optimización de tiempos del personal encargado de la elaboración de las especificaciones técnicas (antes de la norma se tenía poca o ninguna información de las especificaciones del producto, lo cual generaba que se requiera más tiempo para la investigación) y coordinaciones con los proveedores (se requería mayor tiempo para interactuar con los proveedores debido a que se tenían que aclarar requisitos). Con la norma las características de la materia prima se encuentran estandarizadas. Asimismo, el tener implementado el sistema de gestión ha permitido que las decisiones de compra de la empresa no solo obedezcan al precio sino estas se guían principalmente a la calidad de los productos adquiridos lo cual ha impactado en reducción de costos por reparación de equipos. 2. En el proceso de almacenamiento: Con el uso de las normas ha mejorado la programación de las recepciones de materias primas reduciendo en 50% el costo extra de almacenamiento de materias primas de sus proveedores. Además de ello, el uso de las normas ha permitido a la empresa disminuir los incidentes de trabajo, lo cual en gran medida se debió a la implementación de mejores prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. En el proceso de fabricación e inspección de productos terminados: El uso de los Criterios de Calidad ha permitido disminuir la generación de residuos (scrap) en 67%, toda vez que los productos se encuentran estandarizados (dimensiones, tamaños, humedad, etc.). Asimismo, ha generado un aumento en la productividad de la mano de obra en un 17%, antes se producían 31,25 kg/hh, ahora la producción por hora es de 36,54 kg. Esta mejora obedece en gran medida a la optimización de los procesos del área de producción (El uso de estos servicios ha permitido que los trabajadores cuenten con mayor información y que sepan exactamente qué labores deben realizar, los tiempos que deben destinar a cada tarea, sus responsabilidades, evitando así duplicar tareas) y a la calificación y capacitación constante de sus trabajadores. 4. En el proceso de almacenamiento de productos terminados: Antes el 0,15% de los productos almacenados se deterioraban, hoy este porcentaje se ha reducido en 66,67%, debido a la implementación de una política de organización de los almacenes con la cual los productos se encuentran agrupados en cubiles de acuerdo a sus características y ya no están apiñados unos encima de otros. Asimismo, este mejor ordenamiento del almacén ha permitido a la empresa optimizar tiempos para la ubicación de los productos al momento de la distribución y entrega de los mismos. 5. En el proceso de marketing y ventas: Respecto al 2009 las ventas se han incrementado en 102%. Asimismo, al año 2010 solo el 10% del volumen de ventas totales se debió a productos normalizados, al año 2015 el 95% de las ventas gracias al uso de las NTP. Complementario a ello, ha permitido a la empresa acceder a nuevos mercados con clientes exigentes en el cumplimiento de las normas como: sector público, agro exportadores, empresas constructoras, las cuales contemplan como uno de los requisitos para sus proveedores el cumplimiento de diversas normas técnicas. Oficina de Estudios Económicos REVISTA INACAL 9