Hierro y Acero Edicion 77 | Page 32

32 Procesos y usos del acero Incremento de Productividad Beneficio anual 1596 Ton adicionales + 327 MUsd por menor cambio de accesorios. Ver Figura 2. En Tenigal para lograr incrementar la productividad se trabajó principalmente en 4 puntos: 1.- Tecnología en equipos/componentes: Con el fin de aumentar la vida útil de los accesorios de la Paila (chumaceras, recubrimiento en rodillos) se optó por probar en conjunto con proveedores varios componentes que aseguraran la calidad y a la vez a lograr el incremento de velocidad del proceso. 2.- Proceso: Estar monitoreando los parámetros de proceso y cono- cer lo que está sucediendo en la línea es fundamental para poder definir el ABC de la afectación de la productividad e implementar acciones necesarias. Como el A de la afectación de la productividad tenemos: 2.1 Bajo ritmo por empastamiento generando fricción en material por rodillos de fondo en proceso Galvanneal. Figura 2 Chumaceras de cerámica y accesorios Tipo de recubrimiento de rodillo frontal, trasero y de fondo para dar mayor vida a rodillos y que aseguren alta velocidad. Para evitar el empastamiento de rodillos de fondo en paila en Galvanneal, se realizó una modificación de la quí- mica de la paila, en donde se ajustó el porcentaje de alumi- nio efectivo. Ver Figura 3. Cuando Al Efectivo es bajo, se genera aleación en rodi- llo, ocasionando empastamiento y fricción, por lo cual se baja velocidad y se tiene que programar cambio de rodillos de paila de forma prematura. Para evitar lo anterior, se sube el objetivo de Aluminio Efectivo y se monitorea calidad y comportamiento de la Aleación/Manchas en material DP. Chumacera Manga cerámica Espiga Posterior a realizar los cambios en accesorios de rodi- llos y de recubrimiento, se procedió a realizar corridas de prueba, se anexan los resultados obtenidos: Figura 3 Al Efectivo Tabla 1 Prueba número 1 2 3 4 5 6 Días de campaña 34 30 28 31 39 32 1. Vida útil: el promedio de vida después del cambio es de 32 días 11 cambios al año, mientras que antes era de 20 días o 18 cambios al año, dando como beneficio una disminución de 7 cambios al año, productividad de 57 Ton/Hora, 4 horas por cambio, 28 horas Año. En 2017 el promedio mensual de pérdida de producti- vidad por bajar velocidad por fricción de rodillo de fondo fue de 187 Ton/Mes