Hierro y Acero Edicion 30 | Page 14

acería la escoria operando la mayor parte del tiempo con escorias bajas en FeO (25 – 30%). Esta reducción en cales también representó una reducción en el consumo de energía. 5. El tiempo conectado se redujo en 6.4 minutos al reducir el consumo de energía eléctrica e incrementar la potencia promedio, esto incrementó la velocidad de producción de 115.4 a 128ton/hr. 6. Considerando los efectos energéticos de todos los factores anteriores el balance de energía reporta un beneficio real de 31 KWHR/Tal por el concepto de horno cerrado al evitar la entrada de aire por las ventanas de las lanzas del horno, así como la retención de la escoria dentro del horno incrementando la eficiencia del arco. 7. pués de la instalación completa del proyecto reporta un ahorro de 75 Kwhr/Tal totales de los cuales 31 Kwhr/Tal han sido estimados al incremento en la eficiencia del horno por el concepto de horno cerrado. El diseño del panel balcón y bloque de Cu enfriado por agua que soportan los inyectores coherentes ha sido una solución operativa al problema del desgaste de refractario, sin embargo, aún se requiere de la optimización en el diseño del enfriamiento del sistema que prolongue la vida operativa del bloque de Cu enfriado. El resultado exitoso de la implementación del concepto de horno cerrado en el Horno 2 de HYLSA ha demostrado los beneficios de este concepto por lo que se planea la modificación del Horno 1 bajo el mismo concepto. CONCLUSIONES 8. El concepto de horno cerrado en el Horno 2 de HYLSA DAP ha sido implementado con la sustitución de las lanzas de oxígeno-carbón laterales por lanzas de oxígeno coherentes incrementando la disponibilidad del oxígeno, cerrando el horno a la entrada de aire frío externo y logrando retener la escoria espumosa dentro del horno la mayor parte de la colada cubriendo arcos más largos que han permitido incrementar la potencia. El análisis energético comparativo del horno antes y des- AGRADECIMIENTOS El trabajo realizado para llevar cabo la realización de este proyecto y los resultados obtenidos ha sido gracias a la visión y empuje del personal de producción y procesos de AM2, así como del trabajo de implementación por parte de la gente de Ingeniería de HYLSA. Especialmente se quiere agradecer al Ing. Rafael González de la Peña, al Ing. José Luis Villarreal, al Ing. Jaime Nakashima y al Ing. Rogelio García, quienes participaron en la gestión, implementación y arranque de este proyecto. Los miembros, colaboradores y amigos de la , nos unimos a la profunda pena que embarga a la familia Gutiérrez Muguerza Por el fallecimiento de Don César M. Gutiérrez Lozano Un precursor de la pujante industria acerera regiomontana y fundador de la empresa DEACERO Unimos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. 14 HIERRO yACERO/AIST MÉXICO