Hierro y Acero Edicion 29 | Page 20

procesos y usos del acero REDUCCIÓN DEL DEFECTO DE PUNTOS NEGROS en la superficie de la lámina galvanizada línea # 4 Salvador Cantú Chávez email: [email protected] Nicodemo Turrini email: [email protected] Alejandro Treviño email: [email protected] IMSA-MEX, S.A. de C.V. Av. Universidad 992 Norte Col. Cuauhtémoc C.P. 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México RESUMEN ANTECEDENTES Se tenia un alto desvío de acero recubierto por problemas de apariencia debido a puntos negros. Este defecto es causado por los residuales sobre la superficie de la lámina después del rolado en frío y que no pueden ser removidos en su totalidad en la sección de limpieza, agregando otros elementos contaminantes de esta misma sección que no son volatilizados en la sección de fuego directo F1. Estos elementos se depositan y se adhieren en las partes internas del horno generando una corrosión y precipitando en forma de sólidos sobre la superficie de la lámina lo que provoca áreas donde no se adhiere el metal dejando expuesto el acero base o daño del recubrimiento de Zinc. Situación anterior Las mejoras al proceso consistieron desde la laminación en frío al utilizar una emulsión de rolado sintética y asegurando que los elementos contenidos en la superficie de la lámina fueran volatilizados entre 150° a 500°C en la sección de fuego directo F1, aunado a mejoras en practicas de operación en la sección de Limpieza y Proceso, logrando evitar así la adherencia y posterior precipitación de carbón y oxidación en las partes internas de las secciones de Tubos Radiante, Hold & Slow C1 y Jets Coolings. 20 HIERRO yACERO/AIST MÉXICO En diciembre 2002 iniciamos a tener la presencia de puntos negros en la Línea Zintro 4 solamente por la cara superior el cual se incrementaba la incidencia después del décimo día aprox. de arrancar del paro de mantenimiento mensual. Para final del 2003 e inicio del 2004 se perdió el control de este defecto alcanzando el 1.8% de rechazos de la producción total. Este defecto sólo se presenta por la cara superior en todos lo calibres y anchos, excepto el proceso de materiales full hard. Figura 1. Comportamiento de producción defectiva durante el 2003 y enero 2004. Acciones realizadas durante 2003 Durante el 2003 se trabajó solamente con acciones correctivas tratando de reducir el problema. • • • • • • • • • • Se trabajó en la reparación parcial del horno en las zonas que se detectaban dañadas. Fugas de aceite y agua de enfriamiento por chumaceras de los rodillos hacia el interior del horno. Tapas superiores del horno completamente deterioradas. Oxidación en el interior de la tubería de gas de los quemadores del F1 que obstruían las placas de orificio de los quemadores. Cambio de tubos radiantes reventados. Limpieza general de las secciones de F1, F2, C1, Jets y nariz hasta 3 veces por mes. Cambio de tubería de acero inoxidable en los quemadores del F1 e instalación de purgas. Revisión de placas de orificios de quemadores del F1. Ajuste de la relación aire gas de 0.95 a 0.98 en los quemadores del F1. Cambio de refractario en las secciones dañadas de los puentes y de la sección F1.