Hierro y Acero Edicion 29 | Page 10

acería 25%, es decir pasa de 59t/h a 74t/h con un horno de 42 t/col de Acero Líquido. • RESTRICCIONES: • Dificultad para fundir materiales de alto fósforo debido a la reversión del fósforo. • Rebases por el delta. • Sobrecarga del transformador y grietas en la punta de los electrodos. • Dificultad para medir la altura real de espuma. • Escoria conductora: levantamiento de electrodos. Riesgo de daño a los páneles de la bóveda y delta. • Probabilidad de reacción cuando el contenido de FeO de la escoria está fuera de control. • • • CONCLUSIONES • El Proceso a Puerta Cerrada nos ha permitido usar potencias sobre 1.1MVA/t de carga durante el período de baño plano sin daños significativos a los páneles y puntos calientes. • La capacidad de nuestra planta se ha incrementado de 330,000 a 400,000 t/y (20% adicional) utilizando 40-50% de chatarra fragmentada. • El ratio específico de alimentación de DRI o HBI ha sido incrementado de 28-32Kg/min-MW a 4050Kg/min-MW. • El rendimiento metálico calculado sobre la carga total, SI NECESITAS: LA MEJOR CALIDAD, SOPORTE TÉCNICO, ENTREGA CONFIABLE, Y SOBRE TODO........ BUEN PRECIO NECESITAS CONTACTAR A: MELTER S.A. DE C.V. tel. +(52 81) 8369-3534 fax: +(52 81) 8369-3531 e-mail: [email protected] www.melter.com.mx 10 HIERRO yACERO/AIST MÉXICO varía entre 88-91%. Esto depende del tipo de carga utilizada: alto o bajo fósforo. Operando con arcos largos, el consumo de electrodos y la productividad han sido optimizados. El proceso se vuelve más eficiente si la espuma absorbe más energia. La escoria espumosa se enfría mas si se producen reacciones de reducción en su interior de tal manera que mayor calor será transferido de los gases calientes. La post-combustión se vuelve eficiente porque la escoria espumosa almacena el calor generado y lo entrega a las reacciones endotérmicas, de otra manera la escoria se sobrecalentaría y el intercambio de calor con los gases calientes disminuye. La alimentación continua de chatarra fragmentada en combinación con el proceso a Puerta Cerrada se está desarrollando en La Corporación Aceros Arequipa S.A. y los resultados deben consolidarse en el año 2006. REFERENCIAS 1) D.R.GASKELL - D.SKUPIEN, The Surface Tensions and Foaming Behavior of Melts in the System CaO- FeO-SiO2, I&SM (March 2001), p.41-44. 2) D.L.SCHROEDER, The Advantages of Foaming Slag Control in EAF Operations, Steel Times (October 2000), p.368-369. 3) J.UYEN, EAF “ Closed Door Process” at Corporación Aceros Arequipa S.A.,7th European Electric Steelmaking Conference, Venice –Italy ( May 2002).