Edição especial 200 minas MM397_finalbx | Page 54

PERFIL DAS MINAS OURO (Continuação) EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL Ricardo Assis - Gerente Geral de Operações Cuiabá-Lamego Alexandre Heberle - Gerente de Mineração Alexandre Petermann - Gerente de Planejamento Reuber Cota - Gerente de Geologia e Exploração José Sérgio Fraga - Gerente de Manutenção Jeferson Soares - Gerente de Infraestrutura e Projetos Felipe Fagundes - Gerente Administrativo Financeiro INVESTIMENTOS Investimento total realizado em 2017: R$ 118.779.702 Breve descrição dos principais projetos que receberam recursos: Projeto alteamento da barragem - IV fase a R$ 29.204.968 Projeto de alteamento da Barragem de Cuiabá para aumentar a capacidade total da barragem de rejeitos para atender a produção da mina nos próxi- mos anos. A cota atual está na elevação de 897 m e está sendo alteada para 904 m. 3ª máquina de refrigeração para mina cuiabá à R$ 5.357.958 Projeto para melhorar e aumentar a capacidade de refri- geração da Mina Cuiabá Sistema de comunicação voz e dados fase 3 - frentes de trabalho à R$ 5.178.185 Sistema de comunicação via Wi-Fi para a mina subterrâ- nea compatível com todas as melhorias tecnológicas de mineração Investimento em exploração geológica em 2017: R$ 61.395.874 ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2017) Número total de homens-hora trabalhadas: 2.853.935,88 Homens-hora trabalhadas na extração: 1.981.399,16 Homens-hora trabalhadas no beneficiamento: 872.536,72 Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/ho- mem-hora): 0,90 t minério/homem-hora Índice de produtividade no beneficiamento (tonelada/ homem-hora): 2,05 t minério/homem-hora DADOS DE PRODUÇÃO Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): ouro Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine) tons em 2017: 1.791.764 Estimativa de produção (ROM - Run of Mine) em tone- ladas em 2018: 1.750.922 Movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) em toneladas em 2017: 2.656.424 Estimativa de movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) tons em 2018: 2.770.434 Produção da mina (produto final em toneladas) em 2017: 9,611 toneladas de Au (298.948 Oz) Estimativa de produção da mina (produto final em tons) em 2018: 8,166 toneladas de Au (253.978 Oz) Volume vendido ao mercado interno (%): 0 Volume vendido ao mercado externo (%): 100 Principais aplicações industriais do bem mineral: Bancos, Joalherias, Industria eletrônica AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS /SISTEMAS PLANTA - principais equipamentos/sistemas comprados (mencionar tipo, quantidade, fabricante e modelo) em 2017/2018: valor investido: projeto de expansão da planta cb de 1,8 mta para 2,1 mta - r$ 3,5 milhões o projeto contempla as seguintes melhorias: Substituição da bateria de ciclones weir cvx 500 pela fls- midth gmax 15 – R$ 800 mil Repotenciamento das correias transportadoras da plan- ta – R$ 200 mil Automação da britagem superfície – r$ 300 mil Substituição dos mancais de bronze do moinho de bo- las por mancais de polímero – R$ 2 milhões Aquisição dos densímetros rhosonics para a moagem – R$ 200 MIL PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Investimento realizado em 2017: Descreva o projeto realizado em preservaçã ambiental que obteve resultados positivos nos anos recentes: A AngloGold Ashanti investe em ações focadas na educação ambiental, incentivando empregados, co- munidades escolares e moradores a adotar uma condu- ta de respeito ao meio ambiente. Para minimizar possíveis impactos nas áreas de interes- se para a mineração, são feitos estudos da fauna e flora para certificar a viabilidade de novos investimentos, bem como para propor medidas compensatórias e de contro- le. O plantio de mudas nativas é uma dessas ações. 54 | Em 2017, somente na Unidade de Negócios Cuiabá-La- mego, foram plantadas 18 mil mudas em uma área de aproximadamente oito hectares. O número faz parte das 50 mil mudas plantadas para recuperação de áreas em Minas Gerais e Goiás. ENERGIA Breve descrição de programa direcionado à economia de energia, citando resultados alcançados em 2017. Total economizado em 2017 (MW): Sistema de Gestão de Energia (SGE) – Programa Eficiência Energética Implantação da ISO 50.001- SGE: entenda um pouco mais A certificação da ISO 50.001 cria um sistema reconheci- do internacionalmente que integra a eficiência energéti- ca às boas práticas de gestão e comprova o compro- misso com o desenvolvimento sustentável. A ISO 50.001 define um padrão de uso da energia, iden- tificando áreas críticas e compreendendo os fatores re- levantes no uso do recurso energético. Leva em consi- deração o consumo de energia no processo de decisão de projetos e aquisição de equipamentos além de le- vantar os custos operacionais (com a identificação de áreas críticas, indicadores de desempenho, planos de ação e metas para redução do consumo) e estabelecer políticas de eficiência energética. A partir de um diagnóstico energético inicial feito por meio de uma análise detalhada, a empresa consegue identificar as áreas de possíveis melhorias, e assim cria ações como a substituição de máquinas com alto con- sumo e a mudança em processos. A intenção da empre- sa em implantar a norma evidencia seu compromisso com o uso mais eficiente dos recursos energéticos, com o aumento de sua eficiência operacional e coma redu- ção e custos com energia, o que está alinhado com os objetivos estratégicos para 2015-2020. Com o Sistema de Gestão da Energia, está projetado uma redução de 5% com custos de energia elétrica para os próximos cinco anos. A norma representa as melhores práticas atuais reconhecidas internacionalmente em gestão de energia, e sua implantação na AGA Brasil está alinhada com as diretrizes globais da empresa. Veja os benefí- cios que se obtém ao implantar a Norma ISO 50001: - Uso mais eficiente dos recursos energéticos - Aumento da eficiência operacional - Redução dos custos com energia - Alinhamento da melhoria da performance energética com os objetivos do negócio - Integração da Gestão Energética na rotina operacional - Aumento da consciência em relação à eficiência energé- tica e da responsabilidade de cada um dentro do processo - Promoção da melhoria contínua de eficiência energética - Redução da emissão de gases efeito estufa e impactos ambientais - Manutenção da competitividade da empresa - Fortalecimento da cultura de sustentabilidade ÁGUA DE REÚSO Se a empresa possui programa de reúso de água, des- creva o processo e o volume anual de reúso: A água é fundamental nos processos e, para preservá-la, a empresa investe em sua reutilização. Atualmente, cerca de 90% da água da Mina Cuiabá é recirculada diminuin- do a necessidade de novas captações na região. Oportu- nidades de redução/otimização no consumo: as áreas têm estudado e implantando projetos visando à redução do consumo de água nova. Algumas iniciativas para redução do consumo de água: • Mina CB: planta de refrigeração desligada entre os turnos. A economia mensal passa de 1 milhão de litros de água. • Mina CB: Fandrill opera com redução de vazão. A ex- pectativa é uma economia de 90% no uso de água. • Mina CB: Recirculação de água na sondagem vai redu- zir em 34% de consumo de água. Resultado para as 8 sondas: economia anual de R$ 184 mil. • Mina LM: todo abastecimento industrial e de apoio é feito por reúso de água do subsolo. Cerca de 60 m³/h de água é lançada no Córrego Papa Farinha. A AngloGold possui um programa de monitoramento de águas e efluentes composto por 213 pontos e 1.300 parâmetros. Planta QZ: recirculação de 99% de água na unidade de resfriamento da planta de ácido. Redução de captação de água de 120 mil m³ por dia, o que cor- responde a 48 piscinas olímpicas. CIRE: projeto de controle de vazamentos e conscientiza- ção dos empregados dos escritórios de Nova Lima pos- sibilitou uma economia mensal capaz de abastecer cer- ca 20 residências Instalação do sistema online de medição de consumo de água potável. Isso vai permitir gerenciar todo consumo da unidade, garantindo maior confiabilidade dos dados. A mina Cuiabá conta hoje com um consumo médio de 170 m³/h dos quais 110 m³/h são recirculados a partir de um sistema de tratamento de efluentes localizado no nível 11 que atua por sedimentação e floculação, o OUTUBRO / NOVEMBRO | 2018 que representa hoje mais de 60% de reaproveitamento da água para utilização pela mina. Quaisquer excedentes são direcionados para a barragem para que sejam consumidos pela planta. Esse circuito conta ainda com 6 sistemas de bombeamento principal em diferentes níveis trabalhando em cascata e direcionando água do fundo das operações para a uni- dade de tratamento. MANUTENÇÃO DE PLANTA DE PROCESSOS Valor gasto em 2017: O Valor gasto com Manutenção da Planta de Tratamento mecânico foi R$ 23.381.000,00 Se a manutenção industrial for terceirizada, indique a empresa contratada: Manutenção Interna u CÓRREGO DO SÍTIO P rodução ROM em 2017 – 1.239.952 t Nome da mina: Unidade Córrego do Sítio Área total da mina: 19.867.020 m² Nome da empresa mineradora: AngloGold Ashanti Santa Bárbara - MG Site: www.anglogoldashanti.com.br EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL Fernanda Bartoli - Gerente Administrativa Financeira João Calmon - Gerente de Mineração Guilherme Peixoto - Gerente de Metalurgia André Moreira - Gerente de Manutenção Apolo Bhering - Gerente de Geologia e Exploração INVESTIMENTOS Investimento total realizado em 2017: R$ 127.775.785,47 (Capex Total Realizado em 2017) R$ 38.448.076,95 (Capex SIB em 2017) Investimento em exploração geológica em 2017: R$ 34.020.666,93 SEGURANÇA Número de acidentes com vítimas, com e sem afasta- mento em 2017: 2 CPT + 6SPT = 08 acidentes Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas sem acidente com afastamento (funcionários próprios + terceirizados), com data de referência (início e término): 20/07/2018 HHT: 534.819,97 Recorde atingido nesse quesito, com data de referência (início e término): 23/12/2011 a 01/10/2013 – 4.276.730 Investimento realizado em programas de segurança em 2017 (valores em R$): Atualização projeto AVCB = 310 mil Desencarcerador = 115 mil Dosimetro digital = 43 mil Simulado de Barragem = 35 mil Equipamentos de proteção individual: 1.986.565,47 Gastos com treinamentos de segurança: 213.806,91 Descreva o principal projeto de segurança e os resulta- dos obtidos: A simulação de ruptura de barragem teve como objetivo capacitar os profissionais da empresa, órgãos públicos (estadual e municipal) e pessoas da comunidade com atribuições definidas dentro do plano de emergência nos procedimentos e controle de emergências em caso de ruptura da barragem de rejeitos. Foi simulada a evacua- ção da comunidade de Carrapatos para as Zonas de Au- tossalvamento, garantindo dessa forma a verificação da aplicabilidade e eficácia do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM) de Córrego do Sítio. ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2017) Número total de homens-hora trabalhadas: 2,58 mi- lhões de HHT DADOS DE PRODUÇÃO Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Ouro Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: Tonelada Tratada Planta Sulf: 699.181 Tonelada Tratada Planta Oxi: 540.771 Estimativa de produção (ROM - Run of Mine) em tonela- das em 2018: Mina UG: 764.956 Mina OP: 447.972 (Outlook CDS – 8+4) Movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) em toneladas em 2017: Mina UG: 1.236.405 (665.682M + 570.723E) Mina OP: 9.408.399 Estimativa de movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) em toneladas em 2018: Mina UG: 1.356.012 (764.956M + 591056E) Mina OP: 3.555.801 (447.972M + 3.107.829E (Outlook CDS – 8+4)) Produção da mina (produto final em toneladas) em 2017